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南玻(東莞)玻璃有限公司廢水除氟處理中試預(yù)案

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一、試驗?zāi)康?/span>
 
    以現(xiàn)有的設(shè)施為基礎(chǔ),進(jìn)行線上試驗,以評價我司“強(qiáng)化絮凝技術(shù)”處理含氟化物廢水的適應(yīng)性,對比分析其處理效果及成本等。
 
    本次中試,將達(dá)成以下目標(biāo):
 
    1.1根據(jù)小試投藥量及效果,檢驗“強(qiáng)化絮凝技術(shù)”處理含氟化物廢水在上線后的處理效果。

    1.2評估“強(qiáng)化絮凝技術(shù)”處理含氟化物廢水小試和中試在用量和效果上是否存在差異性。

    1.3了解污染物濃度變化的規(guī)律,為制定成本控制方案提供可靠地原始數(shù)據(jù)。

    1.4解決連續(xù)運行過程中可能出現(xiàn)的各類問題,監(jiān)控試用過程中出水的水質(zhì)各項理化指標(biāo),確定最佳投藥量。

    1.5為現(xiàn)場操作工作開展初步培訓(xùn),為藥劑的全面使用做準(zhǔn)備。

二、試驗人員

    2.1系統(tǒng)控制人員:對各系統(tǒng)進(jìn)行操控,主要是主反應(yīng)池攪拌器、加藥泵、沉淀效果等,設(shè)備控制由南?,F(xiàn)場工程師負(fù)責(zé),長隆科技工程師配合。

    2.1水質(zhì)監(jiān)控人員:對處理后水質(zhì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,保證出水水質(zhì),加藥量的控制由長隆科技工程師負(fù)責(zé),南玻工程師配合。

    2.3水質(zhì)監(jiān)測人員:由南玻檢測工程師做各個關(guān)鍵工藝參數(shù)點濃度監(jiān)測,長隆科技工程師做工藝過程監(jiān)測。

三、加藥方案設(shè)計

    結(jié)合現(xiàn)階段南玻的水處理現(xiàn)狀,以及現(xiàn)場處理設(shè)施的局限性,因此需要對整個加藥系統(tǒng)進(jìn)行整改優(yōu)化。

   3.1設(shè)計原則

   3.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策,按照國家頒布的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。

   3.1.2根據(jù)設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,污水處理選用工藝實用有效,處理效果好,操作管理簡單,運行穩(wěn)定可靠,運行成本低的方案。

   3.1.3選用性能可靠、效果好、能耗低、維修簡單的國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備。

   3.1.4在方案設(shè)計中優(yōu)先考慮下列三項因素:運行穩(wěn)定性、工程投資、操作管理。

   3.2流程簡圖
     

        3.3流程控制

    3.3.1在一級除氟時,高純復(fù)合堿采用自動加藥,即1#反應(yīng)池內(nèi)的pH值通過儀表把信息反饋至PLC控制箱,進(jìn)而通過控制隔膜泵的進(jìn)氣電磁閥實現(xiàn)自動控制。在二級除氟同樣是通過反應(yīng)池的pH值來控制絡(luò)合劑出藥口電磁閥,實現(xiàn)自動加藥。

    3.3.2在儲藥罐內(nèi)要加設(shè)一個攪拌機(jī),高純復(fù)合堿處于懸浮狀態(tài)。

    3.3.3由于高濃水處理要求不是特別高,從成本上考慮沒有必要添加一只防氫氟酸腐蝕的pH探頭。

    3.3.4現(xiàn)場的絮凝劑(PAM)可使用原來的假藥系統(tǒng)。

    3.4構(gòu)筑物及設(shè)備材料
 

序號

名稱

規(guī)格(m

數(shù)量

備注

1

配藥

 

1座

鋼混

2

儲藥罐

 Φ 1mX1.6m

1座

玻璃鋼

3

隔膜泵

Q:0~5.0m³/h

2

PPR

4

電磁閥

根據(jù)管徑選擇

2個

全銅

5

pH儀表

探頭需耐HF酸

2套

/

6

攪拌減速機(jī)

3.3KW,擺線針輪

1

不銹鋼

7

PLC控制柜

非標(biāo)

1座

/

8

管道閥門

 

1間

/

 
 
四、試驗過程

    4.1配藥:整改完善加藥系統(tǒng)后,把高純復(fù)合堿配制成適宜的濃度。絡(luò)合劑可原液投加,PAM配制成0.1%水溶液。

    4.2投藥:根據(jù)小樣試驗的結(jié)果指導(dǎo)加藥。中試前我司將根據(jù)水質(zhì)情況現(xiàn)場通過小試確定最佳起始加藥量。根據(jù)當(dāng)天廢水進(jìn)水流量,在一定范圍內(nèi)調(diào)整加藥量。運行后監(jiān)測處理出水水質(zhì),若水質(zhì)不能達(dá)到預(yù)期的效果再逐漸調(diào)整投藥量,直至達(dá)到預(yù)期的理想效果。

    4.3水質(zhì)監(jiān)控:監(jiān)控各個關(guān)鍵工藝參數(shù)控制點的監(jiān)測數(shù)值,每4小時取一次水樣進(jìn)行檢測。

    4.4、過程記錄:每步驟過程均需進(jìn)行書面記錄。

    4.5日常運行管理:確定最佳投藥量后,根據(jù)調(diào)試過程記錄,結(jié)合南玻管理、班次、運行周期等實際情況,為日后制訂日常運行管理的方法提供基礎(chǔ)資料,如每班配藥量、自動加藥程序等。

五、試驗結(jié)果報告

    試驗結(jié)束后編寫試驗結(jié)果報告,根據(jù)連續(xù)三天的運行情況及運行效果,計算每噸水的平均用藥量及單位氟化物去除耗藥量。評價“強(qiáng)化絮凝技術(shù)”技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性。

    如有需要可能適當(dāng)延長中試時間。
  
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